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高橋石化DCP結晶工藝獲進展

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  由高橋石化研發(fā)中心DCP(過氧化二異丙苯)產(chǎn)品研發(fā)工作室負責的DCP大顆粒結晶工藝改進研究,近日取得突破性進展,DCP產(chǎn)品的外觀質量和大顆粒得率得到大幅提升,細粉含量明顯減少。

  高橋石化DCP生產(chǎn)裝置年生產(chǎn)能力為2.1萬噸,占世界總產(chǎn)能的50%以上,裝置的物耗、能耗達到國際先進水平,特別是采用酒精結晶工藝生產(chǎn)出大顆粒DCP,使DCP產(chǎn)品質量上了一個臺階。但高橋石化生產(chǎn)的DCP產(chǎn)品與某跨國公司的產(chǎn)品相比,在外觀上存在較大差距,因此售價低于該跨國公司產(chǎn)品價格500元/噸左右。

  為了進一步增強產(chǎn)品的市場競爭力,研發(fā)中心把改進DCP產(chǎn)品外觀質量作為重點攻關項目,并力爭在較短時間內(nèi)取得突破。

  研發(fā)人員將高橋石化生產(chǎn)的DCP產(chǎn)品與該跨國公司的產(chǎn)品進行仔細比對,并進行深入研究。由于DCP結晶體作為最終產(chǎn)品出售,其純度和機械強度在很大程度上依賴于晶習(外觀指標),而晶習受內(nèi)部晶格結構和外部環(huán)境因素的共同作用,因此結晶工藝對產(chǎn)品的外觀有著直接影響。高橋石化采用酒精溶劑結晶工藝,DCP晶習呈菱形且含有“晶花”,晶體堆積密度低,顆粒易碎,細粉多,有粘附包裝袋的現(xiàn)象。而該跨國公司采用甲醇溶劑兩步結晶工藝,DCP呈立方形晶習,晶體均勻透明,堆積密度高,細粉少。

  為使高橋石化的DCP晶習接近該跨國公司,科研人員開展了160多次結晶實驗,對結晶工藝、參數(shù)、設備等進行反復研究和優(yōu)化改進,終于取得了突破性進展。目前,高橋石化在新的結晶工藝條件下,仍采用酒精溶劑進行結晶,得到了與該跨國公司幾乎一樣晶習的DCP大顆粒產(chǎn)品。

  DCP產(chǎn)品研發(fā)工作室組建以來,科研人員圍繞高橋石化提出的加大化工產(chǎn)品研發(fā)力度、不斷提升產(chǎn)品市場競爭力的要求,積極開展提升DCP產(chǎn)品質量的系列攻關。今年2月份,工作室負責的“DCP大顆粒結晶工藝改進的研究”項目通過了公司專家組鑒定。該項目通過對DCP大顆粒結晶影響因素的系統(tǒng)研究,分析判斷主要影響因素,并對結晶工藝、結晶操作及結晶設備進行優(yōu)化,大幅度提高了DCP大顆粒得率,其中小于20目的大顆粒在91%以上,大于50目的細粉在5%以下。

  為進一步降低DCP生產(chǎn)成本,科研人員開展了“DCP縮合工藝改進”技術攻關,經(jīng)過整整5個月的跟蹤試驗,異丙苯月單耗明顯下降。

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